Estudio de tiempos y movimientos para mejorar el proceso de producción de la empresa CEPESA
No Thumbnail Available
Date
2020-01
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial. Carrera de Ingeniería Industrial en Procesos de Automatización
Abstract
El presente estudio busca a través del estudio de tiempos y movimientos, la
estandarización de los procesos productivos en la fabricación de asientos tipo estándar
interprovinciales en la empresa CEPESA “Cepeda Estructuras y Asientos”, además de
la identificación del cuello de botella que más genere retraso en el sistema, con el fin
de proponer mejoras considerables en el proceso.
A través de visitas a la empresa en estudio, se realiza la elección del producto y modelo
con mayor demanda mediante la metodología ABC, con el fin de analizar el proceso
productivo del modelo más vendido en la empresa. El diagrama de operación y
recorrido, cursograma analítico, entre otros, fueron algunas de las principales
herramientas utilizadas en el estudio del proceso de las diferentes áreas involucradas.
Asimismo, con la ayuda del estudio de tiempos se define las actividades de cada área
y los elementos que componen cada una de ellas, además de la maquinaria,
herramientas y materiales necesarios para cada actividad del modelo elegido para la
investigación, determinando la eficiencia actual por área, el cuello de botella del
proceso y posibles oportunidades de mejora como la aplicación del balanceo de líneas
y la creación de nuevos métodos de trabajo.
Con el estudio realizado, se definió el tiempo estándar para cada una de las actividades
en la fabricación del asiento tipo interprovincial y se consiguió un comportamiento
adecuado del tiempo, según la demanda que la empresa sufre, disminuyendo los
tiempos en las áreas que sufren retrasos considerables como el ensamblaje total y
acabados. Para la primera área en mención, anteriormente se obtenía una unidad cada
41,00 minutos, con el estudio propuesto se obtendría dos unidades cada 42,19 minutos.
Asimismo, en el área de acabados se redujo el tiempo de fabricación para un lote de
20 unidades de 482,25 minutos a 401,61 minutos De esta manera se mejoraría la
eficiencia en mano de obra del 71,56% a 89,08% en líneas generales de proceso,
disminuyendo así, tiempos muertos de operación. ABSTRACT
The present study seeks through the study of times and movements, the standardization
of production processes in the manufacture of interprovincial standard type seats in the
CEPESA company "Cepeda Estructuras y Asientos", in addition to the identification
of the system bottleneck, with in order to propose considerable improvements in the
process.
Through visits to the company under study, the choice of the product and model with
the highest demand is made through the ABC methodology, in order to analyze the
production process of the model considered star in the company. The operation and
route diagram, analytical course, among others, were some of the main tools used in
the study of the process of the different areas involved.
Likewise, with the help of the study of time, the activities of each area and the elements
that make up each of them are defined, in addition to the machinery, tools and materials
necessary for each activity of the model chosen for the investigation, determining the
current efficiency by area, the bottleneck of the process and possible opportunities for
improvement such as the application of line balancing and the creation of new working
methods.
With the study carried out, the standard time for each of the activities in the
manufacture of the interprovincial seat was defined and adequate time behavior was
achieved, according to the demand that the company suffers, reducing the times in the
areas that suffer considerable delays as the total assembly and finishes. For the first
area mentioned, one unit was previously obtained every 41,00 minutes, with the
proposed study two units would be obtained every 42,19 minutes. Likewise, in the area
of finishes the manufacturing time for a batch of 20 units from 482,25 minutes to
401,61 minutes was reduced. This would improve labor efficiency from 71,56% to
89,08% in general process lines, thus decreasing downtime of operation.
Description
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Sistemas de Control
Keywords
TIEMPOS Y MOVIMIENTOS, PROCESOS DE PRODUCCIÓN, EMPRESAS INDUSTRIALES, CURSOGRAMA ANALÍTICO