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Título : Mejoramiento del proceso productivo para la fabricación de resistencias eléctricas industriales en la empresa Tesla Electricidad y Electrónica
Autor : Guachimbosa Villalba, Víctor Hugo
Chimborazo Constante, Bryan Fernando
Palabras clave : MEJORAMIENTO DE PROCESO PRODUCTIVO
METÓDICA 5S
SINGLE MINUTE EXCHANGE OF DIE
ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS
Fecha de publicación : ene-2023
Editorial : Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial. Carrera de Ingeniería Industrial en Procesos de Automatización
Resumen : The purpose of this research work is to improve the production process for the manufacture of industrial electrical resistors at Tesla Electricidad y Electrónica. First, an analysis and diagnosis of the current situation of the production area of the company was made in order to identify the conditions in which the productive operations are carried out, recognizing the problem present in the production area that is forged by the deficient organization and the generation of waste in the process, which cause the existence of unnecessary operations, transportation or movements that delay the productivity of the company. Thus, through a survey of information, the company's production processes were identified, to later determine the standard time of each one of them, together with the production capacity of the production line and the identification of the waste that negatively affects productivity in order to capture it in a VSM (Value Stream Mapping), as it is a diagnostic tool that allowed to show the situation and the current conditions of the production process. A proposal was made to improve the production process for the manufacture of industrial electrical resistors, through the application of improvement tools such as the 5S's method, SMED (Single Minute Exchange of Die) and Standardization to eliminate and/or reduce the waste identified in the process, while improving the processing time of these. In this way, the process cycle time was reduced from 96.9 minutes to 78.16 minutes, which represents an improvement of 19.33%, and this is reflected in an increase in production capacity from 297 resistors per month to 368 resistors per month, significantly benefiting the company.
Descripción : El presente trabajo de investigación tiene como propósito el mejoramiento del proceso productivo para la fabricación de resistencias eléctricas industriales en la empresa Tesla Electricidad y Electrónica. En primer lugar, se presenta un análisis y diagnóstico de la situación actual del área de producción de la empresa para identificar las condiciones en las que se llevan a cabo las operaciones productivas, reconociendo el problema presente, que se forja por la deficiente organización y generación de desperdicios en el proceso, que causan la existencia de operaciones, transporte o movimientos innecesarios, que retrasan la productividad de la empresa. De este modo, a través realizar un levantamiento de la información, se identifica los procesos productivos de la empresa, para determinar el tiempo estándar de cada área, juntamente con la capacidad productiva de la línea de producción y la identificación de desperdicios que afectan negativamente a la productividad, esto se plasma en un VSM (Value Stream Mapping, o Mapa del flujo de valor), por ser una herramienta de diagnóstico que evidencia la situación y condiciones actuales del proceso. Mediante la propuesta para el mejoramiento del proceso productivo para la fabricación de resistencias eléctricas industriales, existe un enfoque sobre la aplicación de herramientas de mejora como la metódica 5S’s, SMED (Single Minute Exchange of Die o “cambio de matriz en menos de 10 minutos”) y estandarización, para eliminar y/o reducir los desperdicios identificados, a la vez, se mejora el tiempo de procesamiento de estos. De esta manera, se reduce el tiempo de ciclo del proceso de 96.9 minutos a 78.16 minutos, lo que representa un mejoramiento del 19.33% y se refleja en un incremento de la capacidad productiva de 297 resistencias mensuales a 368 resistencia al mes, beneficiando significativamente a la empresa.
URI : https://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/37220
Aparece en las colecciones: Tesis Ingeniería Industrial Procesos de Automatización

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